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鏖戰(zhàn)雅礱江畔

—— ——中國鐵建大橋工程局集團五公司承建的兩河口復建工程下拖特大橋施工側記

中國鐵路工程建設網特邀通訊員(范文博 郭萬輝 李仕兵)

  大橋墩體施工

  主墩順利封頂

  “最后一車混凝土入模完畢,下拖特大橋主墩順利封頂,質量、安全完全符合標準。” 日前,隨著監(jiān)理單位副總監(jiān)徐秋華的結果認證宣布,由中國鐵建大橋工程局集團五公司承建的兩河口水電站庫區(qū)復建工程下拖特大橋主墩順利封頂,標志著該橋正式進入上部施工階段。

  下拖特大橋為連續(xù)剛構橋,橋長560.4m,主墩高度133m,連續(xù)剛構梁主跨200m,墩高、跨度均屬國內同類橋梁的前列。為高質量、高標準完成下拖特特大橋施工,該項目部組建了“鏖戰(zhàn)高原QC小組”,大膽提出改進措施,解決了樁基礎爆破效果差、開挖效率低,復雜地質條件樁基人工挖孔、高原地區(qū)大體積混凝土防裂、淹沒區(qū)高墩、大跨度連續(xù)剛構梁等問題,得到業(yè)主和監(jiān)理單位的稱贊。

  避重就輕,確保高效施工

  “高原地區(qū)空氣含氧量低,挖掘機、汽車吊、螺桿空壓機、活塞空壓機、車載泵等設備普遍達不到額定功率,降效30%以上。”項目經理孟凡偉一臉無奈地向筆者吐糟,“同樣的工作,有的設備所需的功率是低海拔地區(qū)的兩倍。”為此,項目部在設備選型的時候,充分考慮設備降效因素,采用更大功率的設備,并在使用過程中加強保養(yǎng)維護,提高設備的使用壽命。

  “當地有效施工時間很短,冬季、雨季、風季漫長,實際可施工時間僅7個月。”這也是孟凡偉的諸多煩惱之一。項目所在地的對外通道僅一條泥石道路,道路條件差,雨季期間泥石流、崩塌等地質災害頻繁,冬季沿線道路有結冰,材料供應困難,實際的最佳施工時間僅10月一個月,施工效率大打折扣。

  為了搶抓工期,項目部采取錯峰備料的方式,在運輸條件好、材料消耗量小的時候充分備料,冬季停工期間地材及次年所需的一部分鋼筋全部拉到現場,避開雨季、冬季影響,盡可能減小材料供應對現場的影響。

  同時,他們加大人員、設備、材料等資源投入,合理安排工作時間。風季期間,施工人員在上午完成墩頂的吊裝作業(yè),在下午大風時段干一些風險較低的工作,降低風險作業(yè)風險;雨季期間,除了做好防雨措施外,項目部還每天跟蹤當地天氣預報,根據天氣情況安排工作,澆筑混凝土等重要工序盡量選在天氣較好的時間,并提前排好計劃。初冬時間,他們結合當地氣溫變化規(guī)律,有針對性的采取一些冬季施工措施,盡量延長施工時間,完成更多的施工任務。

  應用新設備,巧解爆破難題

  “兩河口水電站為高山峽谷地貌,橋梁基礎地質條件非常復雜,褶皺基巖、裂隙發(fā)育、走向復雜,樁基礎挖孔施工時卡鉆、鉆桿折斷都是家常便飯。”孟凡偉剛來項目時,經常是在到處救火,匯報問題的電話就沒停過。

  “最難對付的是無處不在的裂隙,極大地減弱了爆破效果,鉆1m的爆破孔僅能有效出渣0.3m,施工效率極低。”盡管早已找出了解決辦法,孟凡偉每次提起還是感覺頭疼萬分。

  “辦法都是想出來的。”孟凡偉和他的團隊在工地上鉚足了勁,每天奔走在橋梁的各個工作面中間,和施工人員一起研究討論,在充分考察現場情況的同時積極借鑒國內業(yè)已成熟的技術方案,確保方案更加科學合理并得到認可。最后,該項目決定采用新型螺桿式空壓機增強動力,“一字形”“梅花形”等多型鉆頭結合使用的方法,鉆孔與破碎效率得到極大提升,成功解決了復雜地質條件下基巖鉆孔難、爆破難的問題。

  同時,他們還利用爆破孔灌漿有效削弱裂隙對爆破的影響,并根據現場試驗加密爆破孔、調整裝藥量,極大改善了爆破效果,對提升質量、工期縮減、降低成本都有很大成效。

  精心呵護,6000㎡墩體無裂縫

  每當談起項目的墩體施工,現場技術員都十分自豪:“得益于施工過程的有效控制,我們連續(xù)施工300多天,下拖特大橋兩座主墩大體積混凝土承臺及133m高墩身近6000㎡的外露面未發(fā)現一條裂縫,順利通過質量驗收。”

  據孟凡偉介紹,由于項目地處高原,陽光紫外線強烈,晝夜溫差極大(已測得的最大溫差達31℃),結構物的陰陽面溫差也很大,混凝土表面極易產生裂縫。為達到理想的溫控效果,除了采取常規(guī)的減少水泥用量、薄層通倉布料、循環(huán)水降溫的措施外,該項目在混凝土澆筑完成后,白天遮陽、晚上保溫,灑水不間斷,定時為墩體量“體溫”,直到強度達到100%。

  同時,下拖特大橋位于兩河口水電站庫區(qū),水庫蓄水后主墩淹沒深度達121m,墩身混凝土除了要滿足結構強度要求,耐久性要求也極高,抗?jié)B、抗沖刷、抗凍融等均要滿足要求,質量控制難度大。為此,除了控制配合比外,還要重點控制混凝土的外觀、薄弱面(冷縫)。

  為保證混凝土的外觀質量,該項目選用了平整度高、安全性好、效率高、結構輕的液壓爬模。該型模板面板采用進口visa板拼裝,接縫處平整度在1mm以內,模板工作平臺最寬約2.5m,模板提升耗時僅2小時左右,施工安全、工作效率可以得到有效保證。為控制裂縫,該項目還在鋼筋骨架外增加了一層鋼筋防裂網,有效防止了表面裂縫的產生。同時,為避免混凝土澆筑不當產生“冷縫”,項目部在混凝土澆筑時改良了泵管接駁方式,采用360°循環(huán)布料,嚴格將每層鋪料厚度控制在30cm~50cm,在初凝之前覆蓋,有效防止了“冷縫”產生。

  2017年,“鏖戰(zhàn)高原QC小組”先后獲得“全國鐵道行業(yè)優(yōu)秀質量管理小組”和“股份公司優(yōu)秀QC成果獎”,用孟凡偉的話來講,這就是對他們工作最大的贊譽。

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